Shell煤氣化裝置中煤粉流量調節(jié)閥性能研究

2015-08-10 林雯 中國石油化工股份有限公司

  煤粉流量調節(jié)閥在國內氣流床粉煤氣化裝置中廣泛使用,對于調節(jié)控制煤粉流量發(fā)揮著重要作用,在中國石化安慶分公司的Shell煤氣化裝置上,對進口煤粉流量調節(jié)閥進行性能測試和研究,結果表明,該煤粉流量調節(jié)閥在其開度低于20%時,閥門開度變化對流量的調節(jié)最為敏感,開度大于40%后,幾乎沒有調節(jié)流量的作用。分別給出了在煤粉循環(huán)系統(tǒng)和氣化爐運行系統(tǒng)中該調節(jié)閥的壓降特性及其壓降占系統(tǒng)總壓降的分率值,并對提升閥門性。

  氣流床粉煤氣化因其在煤種適應性和設備使用壽命等方面的優(yōu)勢,已越來越多地應用于各類化工生產。粉煤加壓高濃度氣力輸送是一個復雜的過程,更是粉煤加壓氣化的關鍵技術之一。實現粉煤高濃度、穩(wěn)定以及可控的氣力輸送,是粉煤氣化裝置實現長周期運行的必要前提。通常改變煤粉輸送壓差或者輸送氣量,能在一定程度上調節(jié)煤粉流量,但是這種調節(jié)方式不夠靈活,且調節(jié)范圍有限,目前已經開車運行的氣流床煤粉氣化裝置上,大都采用特殊結構的進口或國產煤粉流量調節(jié)閥來調節(jié)控制煤粉流量,該閥門成為粉煤氣化裝置上的關鍵閥門之一。但是,由于生產裝置平穩(wěn)運行的需要,人們在對該閥門的性能及其在煤粉輸送系統(tǒng)中的作用等方面的研究分析還很不夠,基于此,在中國石化科技項目支持下,中國石化安慶分公司、寧波工程公司和華東理工大學合作,在中國石化安慶分公司Shell煤氣化裝置上的粉煤輸送系統(tǒng)上,開展了進口煤粉流量調節(jié)閥性能的測試研究。本文介紹了對該裝置中煤粉流量調節(jié)閥主要工藝性能的研究結果,包括閥門開度與煤粉流量的關系和閥門壓降特性等,以期對閥門結構及性能優(yōu)化、裝置操作參數優(yōu)化等提供有益的參考。

1、實驗部分

  中國石化安慶分公司采用Shell粉煤氣流床氣化工藝生產合成氣化工藝生產合成氣,煤氣化裝置運行不斷實現新突破,保持著同類型裝置連續(xù)運行的最長記錄。該Shell粉煤氣化的供料系統(tǒng)采用A B雙系列、雙下料的給料罐結構,分別向4條煤粉管線輸送煤粉,并通過4個煤燒嘴進入氣化爐,其中,給料罐A向1#和2#煤粉管線供煤,給料罐B向3#和4#煤粉管線供煤。4個煤粉流量調節(jié)閥(13FV0101,13FV0201,13FV0301和13FV0401)分別設置在給料罐A\B下方的4條煤粉管線上(見圖1),用于調節(jié)煤粉流量。

Shell煤氣化裝置中煤粉流量調節(jié)閥性能研究

圖1 煤粉流量調節(jié)閥

  煤粉從給料罐出料,在高壓氮氣作用下,經過煤粉流量調節(jié)閥,沿程通過3段彎管、約31.5m的豎直上管線以及約13.9m的水平管線達到煤燒嘴所在平臺,在進入煤燒嘴之前,各路管線上均設有煤粉三通閥,經過三通閥的煤粉或通過煤燒嘴進入氣化爐,或通過煤粉循環(huán)管線送回常壓煤粉倉。該循環(huán)管線的設置目的:一是用于標定或校核煤粉管線上的煤粉計量系統(tǒng):二是用于煤粉投料之關預先建立起穩(wěn)定的煤粉流量,通過三通閥可直接將煤粉切入氣化爐內,所以在循環(huán)管線上設置了一個稱之為減壓器的阻力部件,以提升循環(huán)管線上的壓力:三是氣化系統(tǒng)停車時,切換閥門將煤粉送入常壓粉倉,由此可見,煤粉三通閥將煤粉輸送系統(tǒng)劃分為兩部分:一部分為煤粉循環(huán)系統(tǒng),另一部分為氣化爐運行系統(tǒng)(見圖2a和圖2b)。

Shell煤氣化裝置中煤粉流量調節(jié)閥性能研究

圖2 Shell氣化裝置2#煤粉管線簡圖

  在該工業(yè)裝置上選取2#煤粉管線上的煤粉流量調節(jié)閥為研究對象,輸送管線上的壓力分別通過設在豎直管線的測壓點(13PI0201,記為p1)、三通閥前的測壓點(13PI0202,P2)以及在循環(huán)管線減壓器(X-1311B)前端的測壓點(13PI0204,記為p3)測量。煤粉輸送量則通過設置在豎直管線上的速度計(13SIC0201)和煤粉密度計(13DI0201)進行測量。煤粉流量調節(jié)閥開度可在DCS系統(tǒng)上調節(jié),并實時觀測記錄。

2、結果與討論

  2.1、煤粉循環(huán)系統(tǒng)的調節(jié)閥性能

  氣化爐開車前,在煤粉循環(huán)系統(tǒng)中,保持給料罐A的壓力一定,煤粉速度設定為約7m/s,逐漸改變粉煤流量調節(jié)閥的閥門開度,獲得一系列與之對應的煤粉流量以及工況條件(見表1),同時記錄下各測壓點的壓力數值。

表1 2#煤粉管線不同閥門開度下工況條件(煤粉循環(huán)系統(tǒng))

Shell煤氣化裝置中煤粉流量調節(jié)閥性能研究

  圖3給出了2#煤粉管線中不同閥門開度下的煤粉流量變化情況,由圖3可知,閥門開度較小時(<40%),其變化引起的煤粉流量變化幅度較大,當閥門開度大于40%后,煤粉流量幾乎不再發(fā)生變化,即調節(jié)閥對煤粉流量已基本無調節(jié)作用。

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圖3 閥門開度與流量的關系

  煤粉流量隨閥門開度變化的定量數據,即閥門開度每增加1%引起的粉煤流量變化量見第43頁圖4,由圖4可知,閥門開度為12%時,每增開1%的閥門開度,煤粉流量增加量>10000kg/h:閥門開度從12%增加至20%時,每增開1%的閥門開度,煤粉流量平均增加約740kg/h:從20%增至40%時,每增開1%的閥門開度,煤粉流量平均增加約150kg/h:閥門開度大于40%時,煤粉流量基本穩(wěn)定在20000kg/h,幾乎不再變化。

Shell煤氣化裝置中煤粉流量調節(jié)閥性能研究

圖4 閥門開度與流量變化量的關系

  煤粉流量調節(jié)閥之所以能夠調整流量,主要在于其改變了煤粉的流通面積,調整了閥門的局部阻力,通過測試煤粉管線壓力和壓差等數據,獲得了煤粉循環(huán)系統(tǒng)在不同閥門開度下煤粉流量調節(jié)閥和減壓器的壓降數據,以及各自壓降占輸送總壓降的比例,實驗條件為保持給料罐與常壓粉倉的壓差為4.4MPa,測試結果見表2,由于測壓點p1在煤粉流量調節(jié)閥下游不遠處,近似認為給料罐與p1的壓差是由閥門造成的,同樣地,近似認為p3與常壓粉倉之間的壓差是減壓器的壓降。

  由表2可知,在閥門開度低于40%時,閥門的局部阻力較大,閥門壓降占系統(tǒng)總壓降的分率較高:閥門開度達到40%時,閥門壓降僅為系統(tǒng)總壓降的3.4%,而開度為60%時,這一比例甚至低于1%,相反,在閥門開度到40%時,減壓器的壓降分率超過80%,如此大的減壓器壓降,使其入口壓力能夠與氣化爐壓力匹配,對煤粉投料起到穩(wěn)定作用,但長時間的煤粉循環(huán),會對減壓器管壁造成磨損,所以需要采用耐磨材料。

表2 煤粉流量計調節(jié)閥和減壓器壓降特性

Shell煤氣化裝置中煤粉流量調節(jié)閥性能研究

  2.2、氣化爐運行系統(tǒng)的調節(jié)閥性能

  在氣化爐開車過程中,測試了氣化爐運行系統(tǒng)各參數,以研究煤粉流量調節(jié)閥性能(見表3),受空分裝置影響,測試過程中氣化爐尚未達到設計負荷運行,每條煤粉管線的煤粉流量約為12t/h-13t/h。

表3 氣化爐運行時2#煤粉管線相關參數

Shell煤氣化裝置中煤粉流量調節(jié)閥性能研究

  氣化爐運行過程中,煤粉調節(jié)閥開度為16%-18%,由表3可知,煤粉管線的總壓降即輸送壓差約為0.9MPa,其中煤粉流量調節(jié)閥的壓降約為0.6MPa-0.8MPa,閥門壓降占總壓降的分率高達70%-83%,煤粉流量調節(jié)閥成為該輸送系統(tǒng)壓降的最主要來源。

  2.3、煤粉流量調節(jié)閥性能分析

  中石化安慶分公司Shell粉煤氣化裝置的運行實踐表明,該煤粉流量調節(jié)閥可在較大范圍內實現煤粉流量的調節(jié),滿足氣化爐生產負荷調整的需求。

  通過上述測試與分析,該閥門的性能及其操作仍有優(yōu)化的余地,例如,該套Shell煤氣化裝置一直在較低負荷下運行,其煤粉流量調節(jié)閥的開度大多僅為16%-18%,正好處于流量調節(jié)閥最靈敏區(qū)段,閥門開度每調整1%,其流量變化可達約740kg/h,對煤粉流量的平穩(wěn)調節(jié)帶來的難度較大,對此可以通過進一步優(yōu)化閥門結構,實現其開度與煤粉流量的平緩變化關系,擴大閥門的有效調節(jié)范圍,便于裝置的穩(wěn)定操作。

  無論是在煤粉循環(huán)還是在氣化爐開車運行階段,閥門開度較小時,會使閥門的壓降增加,造成系統(tǒng)能量消耗,同時由于流道減小引起的速度提升,會加速煤粉對閥芯表面的沖蝕,降低閥門的使用壽命,有研究報道,煤粉流量調節(jié)閥開度減小時,煤粉輸送的穩(wěn)定性隨之變差,建設針對具體氣化爐的運行負荷,采用改變調節(jié)閥開度與煤粉輸送壓差相結合的手段進行操作,避免為了控制煤粉流量,使調節(jié)閥開度過小,閥門壓降過高,導致系統(tǒng)能量耗增加和閥門壽命縮短的后果。

3、結束語

  煤粉氣化工藝中的煤粉流量調節(jié)閥對于實現生產系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行作用重大,通過對Shell粉煤氣化裝置上煤粉流量調節(jié)閥的性能測試與研究,提出該閥門的結構及其性能尚有可改進之處,期待依靠自主創(chuàng)新,開發(fā)出性能更優(yōu)的國產化煤粉流量調節(jié)閥,結合分析運行裝置的條件以及閥門特性,提出在生產操作上可進行調節(jié)與優(yōu)化,以達到延長閥門使用壽命和降低生產能耗的目的。